Propuesta de mejora en los procesos de producción y gestión de transformadores
Fecha
2023-09Autor
Armando, Rocío
Bellini, Agustín
Prato, Luca
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente proyecto pretende determinar la implementación de mejoras de producción y
gestión de transformadores en un entorno real de una pyme local, apoyado por herramientas de
mejora continua, el método japonés Kaizen. Luego, se evalúa el impacto de su implementación de
forma cualitativa y cuantitativamente.
La empresa elegida es “Inelpa S.A.” de nuestra ciudad de Rafaela, una fábrica de
transformadores con más de 30 años de experiencia en el rubro.
Se trabaja con un análisis integral de una situación inicial, detectando en diferentes áreas,
problemáticas comunes y oportunidades de mejora. Dichas problemáticas y oportunidades son
ocho: eficiencia de la mano de obra; aumento de la productividad de la mano de obra; rentabilidad
de la empresa; aumento de las utilidades; reducción de no conformidades; refuncionalización del
organigrama; orden, limpieza y estandarización; mejora de procesos y comunicación.
Inicialmente, Inelpa S.A. se veía obligada a realizar 400 horas extras mensuales para cumplir
con la demanda. Tras la implementación de mejoras en procesos y el layout se logró eliminarlas a
cero, logrando así mejorar la eficiencia de la mano de obra.
Se comienza a medir la productividad mediante planillas de control de producción e
indicadores durante un mes. Se obtiene como resultado inicial un 62.6% de productividad y se
plantea como objetivo lograr un 75%. Dicha meta se cumple al aplicar acciones tales como
capacitaciones y mantenimiento preventivo.
Como punto de partida, la empresa pierde un 1% de la facturación anual en no
conformidades externas e internas. Se plantea como objetivo la reducción de estas al 0,5% y se logra
mediante acciones tales como capacitaciones, videos de inducción, controles, calibraciones de
instrumentos de medición, mejoras en el feedback de los clientes, etc.
Proyecto Final
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela
pág. 12
Armando, Rocío- Bellini, Agustín – Prato, Luca.
Se realiza una refuncionalización del organigrama ya que se encuentra desactualizado. En
este punto se busca formalizar la estructura mediante un organigrama mejorado, un flujo de
procesos correcto y delimitar las responsabilidades con los perfiles de puesto. Se utiliza la misma
cantidad de personas, descartando la incorporación de nuevos sectores con nuevo personal.
Mediante auditorías “5S”, como situación inicial se obtiene como resultado 13 puntos de
100 disponibles. El objetivo del grupo de trabajo es lograr un 85. Se aplican medidas para aumentar
el puntaje tales como retirar materiales innecesarios, tableros para mejor organización de
herramientas, estanterías nuevas, instructivos de limpieza, etc. Luego de la tercera auditoría, se
obtiene un resultado de 68. Si bien no se logra el objetivo, se mejora notablemente la situación.
Se potenció la participación de los colaboradores, mediante la incorporación de un buzón
de sugerencias.
Finalmente, con respecto a la rentabilidad y a partir de un sistema de gestión de costos
industriales y estado de resultado se determinó que la empresa no es rentable financieramente.
Existen costos que no se estaban teniendo en cuenta como por ejemplo las depreciaciones e
incorrectas asignaciones de materias primas. Además, la productividad de la mano de obra directa
se encontraba en niveles bajos. A través de implementar las prácticas de Kaizen y las herramientas
de gestión sobre las problemáticas y oportunidades de mejora halladas en el diagnóstico la empresa
alcanza una rentabilidad del 9%. Este resultado se obtiene a partir de la valorización de las mejoras
considerando el escenario simulado.
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